河南某公司氯化法车间焚烧炉改造项目

2024-02-20 16:44:30

  河南某公司氯化法车间有焚烧炉3台,燃烧器顶置,使用过程中燃烧器时常烧坏,焚烧炉顶部烧穿,现决定对3台焚烧炉、燃烧器进行改造。

  遵循国家现行有关规范标准,依据厂内生产区的规划要求进行总平面布置。满足工艺生产及运输要求,合理布局,使流程、管线及道路短捷顺畅。在设计中结合防火防爆、安全卫生、交通运输、地形地貌、水文气象等方面的因素,力求布置紧凑,整体协调、美观。

  经过与业主技术人员的再次沟通,本着减少用户设备投资与减少停炉损失的原则,并且要通过优化设备材料、结构、布局,避免出现焚烧炉机燃烧器腐蚀(烧损)的情况。我方对本项目现场焚烧炉前后系统设备不做改动,将新建焚烧炉移除原位置,一方面减少对生产的影响,另一方面原3台焚烧炉排布紧密,动火施工不利,综上所述,本工程新焚烧炉布置在原焚烧炉系统外面空地。

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  考虑到在空地新建焚烧炉尽可能减少占地面积,尽可能与原焚烧炉尺寸保持一致,减少与原进出口管道的高度差,进而减少改造工程量。初步设计焚烧炉内部尺寸为Φ3132mm(内径)×13000mm(高度,不包含底部钢结构)。

  焚烧炉燃烧器的布置方式沿用顶置的形式,原因如下:

1)燃烧过程产生的微量粉尘,便于底部收集;

2)出口烟气管路,可直接与余热锅炉对接,减少管道流程;

3)入口尾气管路,可与原尾气管道标高一致,减少管道流程;

4)整体工程量少,减少用户投资。

缺点是:检修燃烧器需要登高。

单台焚烧炉天然气耗量设计0~200Nm³/h。天然气管道重新布置,点火装置变更为一体式智能点火气枪,操作简单方便,故障率低。

5) 立式焚烧炉预留二次配风接口,给后期燃烧状态调整预留手段。